跟著能源價錢的一直上漲,化肥企業不僅效益降低,而且直接影響到企業的市場競爭力。如何進一步降低原料消耗,減少成本已成為企業的一項頭等大事。四川美豐德陽分公司對30萬t/a尿素裝" />
時間:2014-09-05 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
跟著能源價錢的一直上漲,化肥企業不僅效益降低,而且直接影響到企業的市場競爭力。如何進一步降低原料消耗,減少成本已成為企業的一項頭等大事。四川美豐德陽分公司對30萬t/a尿素裝置高壓液氨泵密封水系統工藝進行了技巧改造,在節儉成本、下降脫鹽水消耗方面獲得了良好的效果。
工藝流程高壓液氨泵密封水系統改造前工藝流程:來自外管的脫鹽水直接進入高壓液氨泵填料密封函冷卻水管,經密封函冷卻水管出來的帶有微量氨的脫鹽水去氨水槽。各臺高壓液氨泵脫鹽水入口管的管徑為水泵送入氨泵填料密封腔,回到密封水槽經盤管冷卻后循環使用。當分析檢測到該密封水中nh 3的。三螺桿泵可輸送含固體顆粒的液體,任何粘度的流體.質量保證,價格合理。品質分數為8%時,將密封水排入地坑,并補入新穎冷凝液至密封水槽。高壓液氨泵密封水系統重要裝備見。
1高壓液氨泵密封水系統重要裝備
技改效果
改造前,因為脫鹽水持續一直地進入氨水槽,使系統中的水量增添,不利于系統水均衡,同時也增長懂得吸系統的負荷,耗費了大批蒸汽。我公司30萬t/a尿素安裝高壓液氨泵共3臺, 2開1備,假如水的流速按1. 5 m / s盤算,進入氨水槽的密封水的水量為6. 18 m3/h,進入系統中的水量為148. 4m 3/d.
改革后,除體系長停后再開車時需往蒸汽冷凝液槽及各汽包補水,以及車間剖析使用脫鹽水,體系在出產畸形情形下不再彌補脫鹽水。改革后應用冷卻后的冷凝液或解吸廢液作密封水,并且將密封水儲存于密封水槽中,經密封水泵輪回應用。當其中nh3的品質分數為8%時,通過密封水槽排放至地坑,而后再補充新穎的冷凝液至密封水槽,再輪回使用。
依據目前使用情況,補充新鮮冷凝液的時光距離為7日左右,密封水槽容積為2. 2 m 3,相稱于系統7日中僅增添水量2. 2 m 3,進入系統的水量較改造前大幅度減少,從而有利于系統的程度衡,增進了系統轉化率的進步,優化了尿素安裝出產,進步了尿素產量。
效益剖析
改造前,進入系統的水量為148. 4 m 3/d,按當前操作情形,每耗費30 m3氨水須要0。點火油泵零泄漏,壽命超長,節能高效!. 40 mpa的蒸汽12 t左右。蒸汽本錢為70元/ t, 1年以300日計,全年消耗密封水用度的支出為124. 66萬元,脫鹽水成本2. 8元/m3,全年消費12. 47萬元。以上2項共計支出137. 13萬元/a.
改造后, 7日進入系統水量為2. 2 m 3,消耗該密封水的支出為0. 26。機床冷卻泵品質高,價格實惠,是你的極佳選擇。4萬元/a;使用密封水泵后, 1年用電21 600 kw ?h,按0. 33元/kw ?h計,耗電費0. 712 8萬元/a.因為不須要補充脫鹽水,故可勤儉成本137. 13 - 0. 264 - 0. 712 8 = 136. 15萬元/a.
因為系統中進入水量的減少,緩解懂得吸系統運行壓力,使蒸汽消費降落,同時液氨泵運行穩固,檢驗本錢隨之下降。液氨泵密封水系統的改造投資共20萬元, 1年即可收回投資。
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